天津國際聯合輪胎橡膠有限公司張奕得到名牌員工的美名
橡膠機械企業網 出產6000多條輪胎無次品,這意味著連續幾個月工作無差錯。張奕,天津國際聯合輪胎橡膠有限公司的一名普通員工,在10多年的時間里,他以愛崗敬業的精神和強烈的責任心創造了產品90%以上優質的紀錄,也成就了他自己“名牌員工”的美名。
張奕10多年前從化工局技校畢業后,來到公司硫化機車間,成為一名硫化工。輪胎硫化是產品的最后一道工序,需要工人把半成品輪胎做最后的檢修“刺孔”,防止輪胎中有氣泡,再放到模具中進行高壓高溫定型和硫化。硫化機車間的工人每人天天要過手10多條成品,其中包括工程胎、農業胎和農業子午胎等品種,規格多達500多個。面臨著這些復雜的工藝,張奕塌下心來,虛心向老師傅們學習,很快把握了技術要領。師傅們告訴他,輪胎產品中最怕有氣泡,由于汽車輪胎高速運轉,假如輪胎中還含有氣泡,就會迅速膨脹,終極爆胎,造成翻車事故,嚴峻的會車毀人亡。所以,在進行硫化處理之前,一定要好好“刺孔”,檢查是否有殘存的氣泡,一旦發現當即處理排掉,以杜絕后患,保證駕駛員安全。
張奕記住了師傅們的話,在工作中,他一絲不茍,做到干一行、專一行、精一行,堅持把好半成品胎坯自檢關,把每一條輪胎當工藝品來雕琢,把每開一次鍋就出產出一條優質輪胎作為追求的目標,保持一種持之以恒的工作熱情和豐滿的干勁。每到夏季,硫化機車間內溫度高達50度,工人們汗流浹背,輕易精神不集中,思惟松懈,因此7、8月份成品質量缺陷泛起得較多。每到夏天,張奕就更加仔細地進行產品自檢,特別是用錐子“刺孔”,不放過一點氣泡。去年1—9月份,他出產了成品胎2937條,沒有一條有質量題目,受到了中外客戶的好評。前不久,一名青年工人的產品泛起了起鼓現象,張奕當真檢查,匡助他分析原因,經由仔細觀察,發現因為該青年工人缺乏經驗,在“刺孔”的時候,錐子刺得不到位,使一個氣泡“蒙混過關”,硫化處理后,就造成了產品起鼓。張奕采取措施,匡助這名青年工人進行了補救,終極使產品達到合格尺度。
近年來,天津國際聯合輪胎橡膠有限公司出產的“天力”牌工程機械輪胎遠銷到歐洲、北美、亞洲的60多個國家,最吸引客戶的就是其上乘的質量。而恰是有了很多像張奕這樣技術過硬、責任心強的中堅氣力,才使企業獲得了長久發展